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莱钢冶金粉尘的造球及直接还原工艺性能研究

    本文对莱钢粉尘进行了造球和直接还原的实验室研究,添加8%糖蜜或4%QT-10粘结剂能够满足生产需要的强度,球团在1250℃条件下还原15min时,得到金属化率大于75%,脱锌率大于95%,脱钾、脱钠率大于80%,残碳量低于0.2%的金属化球团。
【关键词】糖蜜;造球;粘结剂;直接还原;脱锌

    1,造球试验
    采用糖蜜(液态)和QT-10(固体)粘结剂分别做造球试验,调整高炉布袋灰的配入量,是的最终混合粉尘的碳氧比为1:1,控制水分为12%-13%,混合均匀后的粉尘通过对辊压球机(GYQ-260型)压出长宽高为20×30×40mm的枕头状的小球。
    采用糖蜜为粘结剂和QT-10粘结剂的实验结果如图1和图2所示,其A、B、C和D四个分图分别是糖蜜添加量为4%、6%、8%和10%,QT-10粘结剂添加量为1%、2%、3%和4%时的湿球落下次数、干球落下次数、湿球抗压强度和干球抗压强度试验结果。从图1中可以看出,随着糖蜜配入量的增加,四项指标呈增高趋势,当糖蜜配加量为8%时达到的指标为:湿球0.5m落下次数大于8.9次,湿球抗压80N/个;干球2m落下次数大于6.4次,干球抗压为730N/个;从图2中可以看出,随着高效QT-10粘结剂加入量的增加,四项指标也呈增高趋势,当配加量为4%时达到的指标为湿球0.5m落下次数5.7次,湿球抗压86N/个;干球2m落下次数11次,干球抗压为790N/个。糖蜜粘结剂8%或高效QT-10粘结剂加入量为4%,试验球团结果完全满足转底炉工艺生产要求。



    2,还原实验
    在实验室模拟转底炉直接还原工艺处理钢铁厂粉尘进行还原实验。以高炉布袋除尘灰调整混合粉尘的碳氧比为1.0,然后在压球机内压成小球,随后将压好的小球放入105℃的烘箱内烘干2小时,取出小球后放入用铁铬钼丝编制吊篮,将吊篮放入高温硅钼炉内,首先在1000℃的区域停留4min,记作还原0min,然后将吊篮放入1250℃区域内,分别作还原3min、6min、9min直到24min的系列实验,还原后的结果见图3和图4所示:球团碳氧比为1.0在1250℃条件下还原,还原时间在15min时金属化率能达到75%以上,脱锌率可以达到95%,脱钾率和脱钠率也能达到80%以上,残碳量最终可降低到0.2%左右。


    3,结论
    造球试验表明添加8%糖蜜或4%QT-10粘结剂所达到的指标,均能满足生产需要;球团碳氧比为1.0在1250℃条件下还原,还原时间在15min时金属化率能达到75%以上,脱锌率可以达到95%,脱钾和脱钠率也能达到80%以上,残碳量最终可降低到0.2%左右。本文搜集整理于网络,如有侵权之处,请联系我们删除。)